廠內選用的除塵設備均為目前歐洲最流行的順風式布袋除塵器,順流式布袋除塵器內部氣流方向與灰塵落入灰斗的方向一致,含塵氣體在布袋內自上而下流動,因而減少了二次揚塵,穩定了除塵效果,順風式布袋除塵效果可達99.5%,適合處理高濃度含塵空氣。順流式布袋除塵器能處理較潮濕含塵氣流,在溫度較低時也不會結露;并可根據粉塵的性質配不同材質的濾袋。帶有自行清灰系統,可省去返吹風機和壓縮空氣,設備體積小,處理風量大,適合鑄造行業要求大風量除塵的技術要求。
原除塵系統熔煉區域在大空間內,鐵水在出爐或澆注時段煙塵濃度瞬間增大,原設計(熔煉爐蓋處)搜集效率不佳,無法實現完全捕集電爐煙塵,車間內換氣速率達不到地方政府規定要求。短時間內會造成車間內煙霧濃度大,可見度差,消散時間長等現象。
公司產能由原來的年設計產能4萬噸緩速提升至6萬噸左右。增加產能后車間部分工位布局的改變,產生了新的產塵點。新產塵點處沒有配套除塵設備,導致局部粉塵濃度增加。
原設計中開箱區域未設置煙塵捕集設施及相應的除塵過濾設備,相應空間也沒有進行隔離。在產品開箱時,熱氣夾裹著粉塵向上運動的速率很快,粉塵在開箱區域的上部空間迅速擴散,無法被鄰近的除塵設備收集,造成粉塵在此區域彌漫且不容易消散。
隨著除塵系統設備使用年限的增加,部分設備配件老化,車間除塵效果降低,除塵率達不到預期建廠設計的99%,出塵口偶發堵塞或猛落現象。一定程度上造成環境的污染。原建廠設計氣體含塵濃度的數目在10mg/m3之內,近兩年的第三方職業環境檢測報告顯示,有部分工位、部分時段除塵數值不合格,最大數值在20.5mg/m3左右(拋丸工位),導致車間內部分時段可見度變差,空氣渾濁,尤其在清理打磨、落砂和澆注區域最為嚴重。
鑒于國家環保政策的要求越來越細致和嚴格,以及員工環保意識和健康需求的不斷提升,需針對上述問題對原有除塵工藝進行升級改造。
1、提高熔煉區域煙塵捕集能力
該鑄造廠現場情況為越來越先進的冶煉工藝的投入等,使電爐年產量超過設計產能,所排出的煙氣量勢必也增加,目前電爐爐罩的捕集效果不佳,主要是熔煉球化過程中和行車吊運澆包行走過程中,出鐵水的時候爐罩無法覆蓋住鐵水包內的煙氣上升路徑,導致煙氣擴散到車間環境中;并且出完鐵水移開后,包內仍有大量的煙氣冒出。大量煙氣逃逸后到達屋頂,并緩慢飄散充滿整個熔煉區域屋頂范圍,形成明顯的煙氣聚集。加上前期建廠期間,除塵器設計的風量偏小,23分鐘的換氣速率無法達到現有的環保要求,肉眼可見粉塵,這個現象持續已久,不僅影響了車間環境,更是不達環保要求。根據已確定的除塵指標,結合分析的原工藝存在的不足,計劃改造采用的處理工藝需具有去除有機物和懸浮物固體的效果,也需要對煙氣捕集罩進行改造設計。
2、產能增加,工位布局變化,導致新的產塵點(9個新增打磨工位)
該鑄造廠的第六跨的北側用于大型鑄件的清理打磨的工藝流程,由于公司生產產能的增加,計劃新增加9個打磨工位,并配備一套單獨的除塵系統。清理打磨房為提高工作效率現采用等離子和氧融棒切割的作業方式,產生的熱煙塵對布袋除塵器的濾芯造成破壞,導致通透性變差,除塵系統負壓值下降,除塵器的吸風量減小,從而清理打磨車間的煙塵收集效果變差。車間煙氣彌漫。依據環境影響報告表的批復和工段區域的特點,設計出一套新的除塵設備,確保預期能達到過濾系數10mg/m3,改善員工的作業環境。新增9個清理打磨工位,全部半封閉,清理打磨粉塵收集后采用新增布袋除塵器處理。
3、增加開箱區域的除塵系統(車間第四跨區域)
目前這個區域沒有任何的煙塵捕集方式以及相應的除塵過濾設備,空間也沒有進行隔離,在產品開箱的時候,熱氣夾裹著粉塵向上的速率過快,造成粉塵在開箱區域的上部空間迅速擴散,無法被鄰近的除塵設備收集,造成視覺上粉塵在此區域彌漫,因此對整個廠房都造成了環境的破壞。根據公司的地理位置環境、相關法律法規、設計預期結果要求,作為設計條件依據。計劃安裝區域除塵系統,通過從區域北側東西兩面往南側送新風,從南側上部吸走含塵的空氣,通過布袋過濾,最終通過25米排氣筒排除,達到去除開箱區粉塵的目的。
通過原除塵系統存在問題分析,結合同行同業在除塵治理方面的好的經驗可知,要達到預期的治理目標,必須從根本上解決問題,原有除塵設備升級改善后,電除塵效率會有提高,總排風量約98萬立方米,除塵效果達99.5%。滿足改造基本要求。改造后能有效保證除塵器安全運行且減少設備的維護。在保證除塵效率的基礎上,換氣速率增加,除塵效果提高,除塵改造中采用了先進的變頻調速技術,能夠保證最大程度的節約電力能耗,具有極大的經濟效益和環保意義。
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